联系人:吴有发先生(业务经理)
电 话:86-0512-65865419
手机:13962650149
传真:86-0512-65867909
Q Q:514792610
邮箱:jpchem_sz@163.com
地址:苏州市相城区黄桥佰尚商业广场621室
联系人:吴有发先生(业务经理)
电 话:86-0512-65865419
手机:13962650149
传真:86-0512-65867909
Q Q:514792610
邮箱:jpchem_sz@163.com
地址:苏州市相城区黄桥佰尚商业广场621室
摘要 :本文对金属蚀刻溶液的再生应用进行了实验研究,结果表明,对于减少环境污染、节约腐蚀溶液用量、降低金属蚀刻工艺成本有重要的意义。
关键词 :金属蚀刻;腐蚀;溶液
一 引言
随着电子技术的发展,越来越需要许多几何形状复杂、精密度要求高而机械加工难以实现的超薄形工件。而照相腐蚀(或称金属蚀刻)方法却易达到部件平整、无毛刺、图形复杂的要求,且加工周期短、成本低。它的化学原理是利用三氯化铁水溶液作为腐蚀剂与金属反应:
2FeCl 3 + F e= 3FeCl 2
2FeCl 3 + C u= CuCl 2 + 2FeCl 2
在氯离子和氧化剂共存的条件下就可以发生金属腐蚀。 FeCl 3 作为一种较强的氧化剂,其腐蚀作用取决于 Fe 3 + + e → Fe 2+ 反应的氧化还原电位( 0.77V ),加之溶液中含有大量的氯离子,且 PH 值低、酸性强,所以对金属有强烈的腐蚀倾向。
由腐蚀反映原理可知,三氯化铁随着反应进行, Fe 3+ 离子浓度越来越低,而 Fe 2+ 离子浓度越来越高。一般经验数据表明:在 Be 4 2 的三氯化铁溶液中的 Fe 2+ 离子浓度超过一定量时,腐蚀剂对金属腐蚀速度就显著下降,腐蚀质量变差, 此时就需要更新。若经常更换腐蚀溶液,一则对环境产生污染,二则造成浪费,提高产品成本,如果能把 Fe 2+ 氧化再生就可能解决这些问题。
二 调整再生 FeCl 3 溶液的方法
反应原理
亚铁化合物在微酸性溶液中被空气中的氧所氧化的速度很慢。但在酸性溶液中,亚铁化合物能被较强的氧化剂氧化,如 MnO 4 - 、 CrO 4 2- 、 ClO 3- 、 NO 3- 、 H 2 O 2 等。其反应原理为:
2FeCl 2 + H 2 O 2 +2HC l= 2FeCl 3 +2H 2 O
• FeCl 2 氧化剂的选择
当 FeCl 3 溶液中 Fe 2+ 含量较高时,我们选择了加入一定量 H 2 O 2 ( 30 %)及盐酸的方法来调整溶液中 Fe 2+ 的浓度。
以腐蚀 1 g 金属( F e 、 Cu 等)计:
3FeCl 3 + F e= 3FeCl 2
324.6 55.8 380.4
经计算: FeCl 3 的需要量: 5.8 ( g )
FeCl 2 的需要量: 6.81 ( g )
FeCl 2 +H 2 O 2 + 2HC l= 2FeCl 3 + 2H 2 O
253.6 34 73 324.6
经计算: 需加 H 2 O 2 的量: 0.91 ( g )
需加 HCl 的量: 1.91 ( g )
生成 FeCl 3 的量 : 8.71 ( g )
通过计算,按被腐蚀金属的重量,相应加入 H 2 O 2 及 HCl 、 FeCl 3 腐蚀溶液即可调整再生。但在实际操作中,测定被腐蚀的金属的量很不方便,故采用测定溶液中 Fe 2+ 浓度的方法,再确定所应加氧化剂的量。
三 试验数据及分析
• FeCl 3 溶液再生转化率的实验数据
通过定期从本公司腐蚀机内取样,测定 Fe 2+ 的浓度,所得数据见表 1 。
序号 |
试验日期 |
Fe 2+ 含量(g/l ) |
调整后 Fe 2+含量( g/l ) |
转化率(%) |
平均转化率(%) |
1 |
1998.1.8 |
32.72 |
15.80 |
51.71 |
51.58 |
2 |
1998.1.10 |
24.40 |
11.95 |
49.02 |
|
3 |
1998.1.13 |
31.05 |
13.73 |
55.78 |
|
4 |
1998.1.15 |
25.46 |
13.29 |
47.80 |
• 造成转化率较低的原因及对策
• 实验中所加氧化剂的量都依据理论计算,而在实际操作中应过量加入。
• 加入氧化剂时腐蚀溶液达 4 0 ℃左右,而 H 2 O 2 受热易分解,从而造成 Fe 2+ 转化率降低。 故实际加入的双氧水应为理论的2倍,而一般工业用双氧水的含量为35%(质量含量),故实际蚀刻1g铁要加双氧水大约为5.8g.
• 配置 FeCl 3 水溶液易产生絮状 Fe(OH) 3 沉淀,而加入盐酸后会有反应 Fe 3 + + 3Cl - → FeCl 3 ,OH - + H → H 2 O 发生,消耗一定量的 HCl 溶液,导致加入的酸量不足。
• 工作一段时间后的腐蚀液的成分较复杂。反应过程的干扰离子和干扰因素较多。如溶液中的碳酸盐与游离的盐酸反应。因此要定期测试腐蚀溶液的成份。
四、氧化剂的选择:
氧化剂的种类很多,如上述所述:MnO 4 - 、NO 3- 、 H 2 O 2但从环境角度来看只有双氧水与卤酸盐是最具操作性。
1.而上述讨论中以双氧水为二价铁之氧化剂,由于上述的各种原因:双氧水在温度较高时易分解,使得实际加入的双氧远比理论大很多,而且双氧水在操作过程中极危险,不小心溅到皮肤上会灼伤皮肤,且对存放的要求较高,存放时间过长易分解导致含量不足,且受热时会有发生爆炸之危险。由计算得出的结果每蚀刻1g的铁大约要加入5.8g的双氧水,耗用量大。
2.故现在商家开发以氯酸盐为主体的亚铁再生剂WS-420,并加其中添加了防侧蚀剂,该产品极其稳定,不在因存放时间过长也失效。而且蚀刻1g的铁只消耗需WS-420约为2.0ml药水。
化学反应式如下:
6FeCl 2 + [CLO3-] + 6HC l= 6FeCl 3 + 3H 2 O + CL-
3.再生剂成本比较:
以蚀刻1g铁为例:
项目 |
双氧水为再生剂 |
WS-420为再生剂 |
|
||
再生剂用量 |
5.80ml |
0.128元 |
2.00ml |
0.11元 |
|
盐酸用量 |
1.91 |
0.0191元 |
1.95ml |
0.0195元 |
|
产生废水体积 |
7.71ml |
4.15ml |
|
||
总成本 |
0.147 |
0.129 |
|
||
相对成本 |
用WS-420再生剂成本比双氧水节约为:13.5% |
|
以上仅为再生剂方面的成本比较,在实际生产过程中由于用再生剂使用三氯化铁使用量大大减少,从生产过程统计结果来看,三氯铁用量比不使用再生剂时节药了大约1/2到1/3.同时节约了成本的同时,也减少了废水的排放量,方便了生产,提高了产品品质、
五 结论
生产中在采用 FeCl 3 腐蚀溶液再生的方法一年来取得较好的效果:
1.首先降低了 FeCl 3 的用量(使用量为以前的 1/3 ~ 1/2 )因此,排放量也随之降低;
2.其次降低了加工成本,一年来腐蚀溶液用量由 24 吨下降到 8 吨,节约资金 4 万元。
3.由于生产过程中溶液相对稳定,腐蚀质量也有提高,所加工工件合格率由原来的 80 %提高到 90 %以上。
参考文献 :
1 中南矿冶学院分析化学教研室编著《化学分析手册》 科学出版社 1982.1
2 赵锡瑞等著 《分析化学》 北京师范大学出版社 1990