通知中心:单位、个人购买相关危险化学品应当具备的资质、资格条件, 并落实购买资质、资格条件审核义务。
联系我们

联系人:吴有发先生(业务经理)

电 话:86-0512-65865419

手机:13962650149

传真:86-0512-65867909

Q Q:514792610

邮箱:jpchem_sz@163.com

地址:苏州市相城区黄桥佰尚商业广场621室

新闻资讯

FeCl 3 腐蚀溶液再生应用的研究技术资料

2016-03-30 点击数:2709

摘要 :本文对金属蚀刻溶液的再生应用进行了实验研究,结果表明,对于减少环境污染、节约腐蚀溶液用量、降低金属蚀刻工艺成本有重要的意义。

关键词 :金属蚀刻;腐蚀;溶液

一  引言

随着电子技术的发展,越来越需要许多几何形状复杂、精密度要求高而机械加工难以实现的超薄形工件。而照相腐蚀(或称金属蚀刻)方法却易达到部件平整、无毛刺、图形复杂的要求,且加工周期短、成本低。它的化学原理是利用三氯化铁水溶液作为腐蚀剂与金属反应:

2FeCl 3 + F e= 3FeCl 2

2FeCl 3 + C u= CuCl 2 + 2FeCl 2

在氯离子和氧化剂共存的条件下就可以发生金属腐蚀。 FeCl 3 作为一种较强的氧化剂,其腐蚀作用取决于 Fe 3 + + e → Fe 2+ 反应的氧化还原电位( 0.77V ),加之溶液中含有大量的氯离子,且 PH 值低、酸性强,所以对金属有强烈的腐蚀倾向。

由腐蚀反映原理可知,三氯化铁随着反应进行, Fe 3+ 离子浓度越来越低,而 Fe 2+ 离子浓度越来越高。一般经验数据表明:在 Be 4 2  的三氯化铁溶液中的 Fe 2+ 离子浓度超过一定量时,腐蚀剂对金属腐蚀速度就显著下降,腐蚀质量变差, 此时就需要更新。若经常更换腐蚀溶液,一则对环境产生污染,二则造成浪费,提高产品成本,如果能把 Fe 2+ 氧化再生就可能解决这些问题。

二  调整再生 FeCl 3 溶液的方法

反应原理

亚铁化合物在微酸性溶液中被空气中的氧所氧化的速度很慢。但在酸性溶液中,亚铁化合物能被较强的氧化剂氧化,如 MnO 4 - 、 CrO 4 2- 、 ClO 3- 、 NO 3- 、 H 2 O 2 等。其反应原理为:

2FeCl 2 + H 2 O 2 +2HC l= 2FeCl 3 +2H 2 O

•  FeCl 2 氧化剂的选择

当 FeCl 3 溶液中 Fe 2+ 含量较高时,我们选择了加入一定量 H 2 O 2 ( 30 %)及盐酸的方法来调整溶液中 Fe 2+ 的浓度。

以腐蚀 1 g 金属( F e 、 Cu 等)计:

3FeCl 3 + F e= 3FeCl 2

324.6 55.8 380.4

经计算: FeCl 3 的需要量: 5.8 ( g )

FeCl 2 的需要量: 6.81 ( g )

FeCl 2 +H 2 O 2 + 2HC l= 2FeCl 3 + 2H 2 O

253.6 34 73 324.6


经计算: 需加 H 2 O 2 的量: 0.91 ( g )

需加 HCl 的量: 1.91 ( g )

生成 FeCl 3 的量 : 8.71 ( g )

通过计算,按被腐蚀金属的重量,相应加入 H 2 O 2 及 HCl 、 FeCl 3 腐蚀溶液即可调整再生。但在实际操作中,测定被腐蚀的金属的量很不方便,故采用测定溶液中 Fe 2+ 浓度的方法,再确定所应加氧化剂的量。

三  试验数据及分析

•  FeCl 3 溶液再生转化率的实验数据

通过定期从本公司腐蚀机内取样,测定 Fe 2+ 的浓度,所得数据见表 1 。

序号

试验日期

Fe 2+ 含量(g/l 

调整后 Fe 2+含量( g/l 

转化率(%)

平均转化率(%)

1

1998.1.8

32.72

15.80

51.71

51.58

2

1998.1.10

24.40

11.95

49.02

3

1998.1.13

31.05

13.73

55.78

4

1998.1.15

25.46

13.29

47.80




•  造成转化率较低的原因及对策

•  实验中所加氧化剂的量都依据理论计算,而在实际操作中应过量加入。

•  加入氧化剂时腐蚀溶液达 4 0 ℃左右,而 H 2 O 2 受热易分解,从而造成 Fe 2+ 转化率降低。 故实际加入的双氧水应为理论的2倍,而一般工业用双氧水的含量为35%(质量含量),故实际蚀刻1g铁要加双氧水大约为5.8g.

•  配置 FeCl 3 水溶液易产生絮状 Fe(OH) 3 沉淀,而加入盐酸后会有反应 Fe 3 + + 3Cl - → FeCl 3 ,OH - + H → H 2 O 发生,消耗一定量的 HCl 溶液,导致加入的酸量不足。


•  工作一段时间后的腐蚀液的成分较复杂。反应过程的干扰离子和干扰因素较多。如溶液中的碳酸盐与游离的盐酸反应。因此要定期测试腐蚀溶液的成份。

四、氧化剂的选择:

氧化剂的种类很多,如上述所述:MnO 4 - 、NO 3- 、 H 2 O 2但从环境角度来看只有双氧水与卤酸盐是最具操作性。

1.而上述讨论中以双氧水为二价铁之氧化剂,由于上述的各种原因:双氧水在温度较高时易分解,使得实际加入的双氧远比理论大很多,而且双氧水在操作过程中极危险,不小心溅到皮肤上会灼伤皮肤,且对存放的要求较高,存放时间过长易分解导致含量不足,且受热时会有发生爆炸之危险。由计算得出的结果每蚀刻1g的铁大约要加入5.8g的双氧水,耗用量大。

2.故现在商家开发以氯酸盐为主体的亚铁再生剂WS-420,并加其中添加了防侧蚀剂,该产品极其稳定,不在因存放时间过长也失效。而且蚀刻1g的铁只消耗需WS-420约为2.0ml药水。

化学反应式如下:

6FeCl 2 + [CLO3-] + 6HC l= 6FeCl 3 + 3H 2 O  + CL-

3.再生剂成本比较:

以蚀刻1g铁为例:

项目

双氧水为再生剂

WS-420为再生剂

 

再生剂用量

5.80ml

0.128

2.00ml

0.11

 

盐酸用量

1.91

0.0191

1.95ml

0.0195

 

产生废水体积

7.71ml

4.15ml

 

总成本

0.147

0.129

 

相对成本

WS-420再生剂成本比双氧水节约为:13.5%

 



以上仅为再生剂方面的成本比较,在实际生产过程中由于用再生剂使用三氯化铁使用量大大减少,从生产过程统计结果来看,三氯铁用量比不使用再生剂时节药了大约1/2到1/3.同时节约了成本的同时,也减少了废水的排放量,方便了生产,提高了产品品质、

五  结论

生产中在采用 FeCl 3 腐蚀溶液再生的方法一年来取得较好的效果:

1.首先降低了 FeCl 3 的用量(使用量为以前的 1/3 ~ 1/2 )因此,排放量也随之降低;

2.其次降低了加工成本,一年来腐蚀溶液用量由 24 吨下降到 8 吨,节约资金 4 万元。

3.由于生产过程中溶液相对稳定,腐蚀质量也有提高,所加工工件合格率由原来的 80 %提高到 90 %以上。


参考文献 :

1 中南矿冶学院分析化学教研室编著《化学分析手册》 科学出版社 1982.1

2 赵锡瑞等著 《分析化学》 北京师范大学出版社 1990

下一条 没有资料
地址:苏州市相城区黄桥佰尚商业广场621室  咨询热线:86-0512-67033827  传真:86-0512-65867909  QQ:514792610  邮箱:jpchem_sz@163.com
苏州嘉品电子有限公司版权所有 备案号:苏ICP备2022029379号 技术支持:仕德伟科技